1.问:我厂废水处理量150吨/小时,正常运行中同时投加三种营养剂:硫酸铵、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾。请问:这3种药剂配合在一起合理吗?怎么搭配才合理?有什么好的营养剂吗?
答:应该先确定废水的BOD5量,然后根据碳、氮、磷的比值来确定投加量,由于废水的浓度会变化,日常运行时的氮、磷投加量要通过试凑法来确定,还要考虑是否经济,如:磷酸氢二钠或其它磷酸盐选用时,要根据分子中磷占的比例及价格来考虑。假定磷酸氢二钠的价格明显低于磷酸二氢钾,但由于其中磷的原子量与分子量之比较小,且含结晶水较多,就不一定合算。
2.问:现在这里的蛋形消化池温度只有23度左右。我想问:(1)除了蒸气加热外,其他还有那几种加热方法?(2)这样的温度是否会导致污泥酸化?
答:这样的温度消化效果会很差,可用蒸气加热。在目前的温度下,要防止污泥酸化,只能减少污泥投配率。
3.问:一家发酵企业废水处理装置,由于废水中COD、NH3-N浓度高,采用2级A/O工艺进行处理,流程是:废水池→给液泵→调节pH→第①缺氧脱氮池→好氧硝化池(推流式)→第②缺氧脱氮池→再曝气池→澄清池。近期澄清池经常出现污泥上浮,经分析是第②脱氮池反硝化效果差,出水夹带硝酸根进入澄清池,在澄清池发生反硝化反应所致。采取的措施是向第②脱氮池加入葡萄糖(时一天要加30%的葡萄糖4、5m3),同时把硝化池的DO降低(低降到了0.5mg/L),效果仍然不稳定,有时好,有时坏。请帮助分析原因,应该采取什么措施?
答:如果第②好氧池DO降到0.5 mg/L,到第②反硝化池的后半部就可能完全厌气,此时,如果氧化还原电位到负值,部分硝酸盐又会还原为氨氮,使后面的好氧池继续进行硝化,造成硝酸盐积累,也影响后曝气池剩余碳源的去除。所以你的分析是有道理的,降低硝化池的DO来防止好氧区向缺氧区后移在理论上是对的,但DO降得太低就会出现我前面分析的情况。建议:增加后好氧池的曝气量;增加沉淀池的出泥量。目的是防止污泥在沉淀池内缺氧而反硝化。
4.问:某城市在海拔3650多米, 低气温零下14℃,空气稀薄,气温低,日温差大, 这地方的生活污水用什么工艺处理好?
答:用硅藻精土法,本法适合生活污水的处理,处理成本低,不受温度等影响。
5.问:近期曝气池泡沫上粘有很多泥而且很粘,到二沉池表面有很多浮泥,MLSS很低,污泥镜检中有很多轮虫的尸体,有循纤虫,漠口虫,耗氧很少,请问是否是污泥中毒?污泥中毒会发生什么现象?
答:二种可能(1)污泥中毒;(2)污泥严重老化。前者的可能性大,不论是何种情况,都需要向反应池移植污泥,进行生物修理,没有好氧污泥,也可将先前排出的厌氧浓缩污泥引入曝气池,并投加大粪等营养,等污泥活性恢复,浓度增加后泡沫就会减少。
6.问:二沉池为中进周出式幅流式沉淀池,池内径48米,池有效水深3.2米。二沉池的表面负荷、固体负荷、堰口负荷等均在正常范围内;生物池的污泥浓度一般在4000左右,R控制在50~100%,生物镜检测菌胶团正常并无污泥膨胀性状,且SV在30~40%,SVI也在100左右。但奇怪的是运行以来二沉池周边(边缘区2~3米)区域经常有大量的浅黄色的絮状污泥上浮,不是成层状,某些小区域在更为严重。我曾将其作分析,上浮的污泥能重新沉下,且镜检发现菌胶团较好,且有原、后生动物,与生物池的相差不多。对以上情况希望能再给些建议。
答:是没调节好,这样大的沉淀应该用吸泥管吧?如是吸泥管,可将靠池外周的吸泥管出泥调节阀开大或开足,第②根吸泥管出泥调节阀也适当开大,同时相应减少其它吸泥管的出泥量。还要确认池靠周边吸泥管底部处离池壁有多少距离,如果超过一米就是设计不当。
7.问:中进周出的污泥浓缩池池面如出现大量浮泥,浓缩池直径18m,高4m,污泥是由SBR重力流进,进泥的SS大概有6000mg/L,有时候会出现大块的黑色污泥浮上来,过了一段时间后,情况好转,但总是有小块的泥色的污泥浮到水面。池子上面的清水深不到1m,会不会是池子设计的太高了。有没有办法解决呢?
答:池的设计没问题,可能是刮泥机局部刮板坏或变形造成死角。
8.问:污水处理调试时初加入量多少经济合理。
答: 这要看用什么污泥,用脱水污泥需约5%(污泥/曝气池容积),如果是浓缩污泥则需1mg/L左右,但关键还是要有培养污泥的经验,如培养过程控制不当,污泥多也没用,这方面的例子很多的,有的单位培养了多次也没用(主要是工业废水),有经验的则可大大减少接种的污泥量。
9.问:请说说引进污泥后调试的具体注意事项,特别是针对工业废水的处理。
答:污泥要经济、快速一次培养成功很大程度上要靠临场经验的,要提醒的是在培养过程中宁可曝气不足也不能曝气过度,宁可营养过剩也不可营养不足,我曾发现有一些厂污泥长期培养不好,原因是在培养过程中污泥总是处于生长-解絮-再生长-再解絮这样一个恶性循环中,污泥在形成需要较长的时间,在污泥初步形成的阶段,过度曝气和营养不足会很快解絮的。
10.问:假期到了,接触氧化池应该如何管理呢?要求方便快捷、经济,又不能让微生物死亡,在假期后能快速启动。
答:接触氧化池停止进水停止曝气就可。节后上班时先少量进水,闷曝到膜的泥色初步由黑转棕色时再正常进水。
11.问:接触氧化池停气了怎么办?好氧生物能维持多长的时间?再恢复时需要多长时间?要注意那些事项?
答:与温度有关,10度以下三周内没问题。 如要运行时,刚开始曝气强度不能太大,避免对生物膜造成大的冲刷和扰动,经一段时间曝气后就不要紧了,停运期间填料不能脱水。
12.问:我认为因为酶促反应的效率远远高于无机的化学反应,B/C比可能大于1,你的意见呢?
答:即使这样,B/C比也不可能大于1,因为BOD5是稀释培养法,是一般的细箘,如测生活污水就不用接种,工业废水需接种,也是加入生活污水或处理装置的出水接种就可,并不是用特殊菌来培养测定的。
13.问: 我在考虑给水微污染水处理中采用的生物接触氧化池的设计思路,不知道池内是否需要增加上下翻腾的措施,如果增加,是否能告诉我穿过球形悬浮填料的水头损失情况
答:不用考虑这样复杂,悬浮填料的翻滚并不需要增加多少风压。
14.问:我厂处理生活及生产污水(4800m3/d/),用生物氧化池曝气和加石灰除硬沉淀处理。现选用的是罗茨风机/风量2000m3/h,2开1备,生物氧化池高4.5米,生化池在地面上,管线上装有曝气头,风机额定风压0.05Mpa,现在不止噪音大,电机还超流。。。。请分析一下!
答: 风压没问题,因为曝气器在池底有一定安装高度的,40cm,输气管系统的阻力不大,设计上肯定考虑了,池是否在地面上与此无关,只要池的有效水深不变就可。
15.问:在曝气管路中接一细管出曝气池水面,那整个曝气管路就这个地方压强小,气体流会不回造成短路现象?
答:这是放气管,也称排污管,在风机运行时要开启进行放气,放气完后要马上关闭的。
16.问:BOD负荷为0.1 左右,污泥在曝气池絮凝良好,沉降性差,SV30在97%,SS在7000,然而到二沉池后在出口分为二层,一层在细小泡沫携带下上浮,另外一层沉降良好 ,这是什么原因?
答:可能是下面二个原因之一:(1)硝酸盐在沉淀池泥层中发生反硝化,氮气泡携带污泥上升,停风机后会好转说明反硝化提前在曝气池完成了;(2)曝气量过大,大量汽泡未能在沉淀池进水口完全释放而引起的。
17.问:如何保证污水达标排放,控制系统非常关键,你认为,PLC,DCS还是普通的控制好,如何降低费用,提高各污水处理指标?
答:我认为问题的关键不是PLC或DCS,而是如何确定污水处理装置的自动控制点,有不少认为自控程度处理厂,有很多自动控制点是无用的,会带来负面影响。
18.问:如何解决检测和控制的滞后问题,如DO等?
答:生化处理过程本来就是滞后反应的过程,如早班对工艺进行调整后,其结果可能要到中班或夜班才能反应出来,只有DO在线仪可以根据设定的溶解氧上下限值通过曝气机的运行状态来控制,但也不可靠。目前很多进口的DO仪探头的稳定性如何?所以我认为对生化处理而言,在线仪只能控制设备运行状态,对工艺运行的控制是有限的。
19.问:采用穿孔管曝气时,设计时应注意那些,才能保证曝气均匀?
答:这些有关的设计书上都可查到的,穿孔管的布置方式很重要,要做到布气均匀或提高氧的利用率,我建议还是使单侧布气,采用旋流曝气方式,当然这要根据工艺形式来定,池的结构也要与之相配。
20.问:一个牛奶厂的污水处理工艺,主要处理构筑物为接触氧化池和水解酸化池,是否要配置鼓风机?请告知一些相关的设计参数。
答:如果酸化采用"泥法"用搅拌泵就可以了,不要生物膜法,主要是搅拌问题,无论是搅拌泵搅拌、脉冲搅拌等都有问题。鼓风机不一定要,但如果后面的好氧池要用风机,建议你将输气管接入酸化池并设置曝气软管,这样酸化池在必要时也可作好氧池用,也可作辅助搅拌用,在有机负荷高的情况下,适量的曝气不会对酸化造成影响的,如单独配风机就没必要了。
21.问:生化沉淀池漂泥(大量),导致生物滤池堵塞,来不及出水,主要处理的是印染废水,已经发现丝状菌,并开始在曝气池投三氯化铁,这个方法有效吗?曝气池SV%前一段时间基本上在50-70%,现在的范围是40-50%左右,可SVI始终在2800左右,问题是不是很严重?
答:不能投加三氯化铁,SVI不可能这样高的,我估计是SV30的测定误差而造成SVI的计算误差,镜检中先确定丝状菌的丰度达到了什么级数后再说
22.问:你说过在接种污泥培养时,要严格控制好曝气时间和曝气量,请问有何参数作为基准?
答:为避免污泥自身氧化,就要控制好曝气量,经常测定池内的溶解氧,及时进水。当污水浓度太低时要投加大粪等营养物,如没有这方面来源,可采用间隔曝气。如何控制曝气时间和曝气量,要凭经验,因为COD、污泥浓度等的数据无法及时获得,有经验的人可根据溶解氧变化和污泥外观(放在量筒观察)就可了解污泥的大致生长情况,并进行控制。污泥培养并不难,难的是要及时、一次培养成功,培养费用不能高,因为对工业废水处理来说,污泥过早培养好,没有废水来维持,延长了培菌时间,不仅增加了培菌费用,延误污水处理装置的定期投运。
23.问:是不是在低负荷运行的情况下就容易出现污泥膨胀?在其它什么情况下也会出现呢?
答:这是比较复杂的问题,不一定是低负荷就易发生膨胀,丝状菌种类很多,不同的丝状菌有不同的生长环境,如:在废水C/N高且缺P时可引起球衣菌的膨胀;废水N、P往往不足,发硫细箘易繁殖;在硝化条件下,也可使大肠杆菌转化成丝状菌。此外,还与温度和pH等有关。
24.问:厌氧污泥能否通过一定的措施转化为好氧污泥吗?有什么特殊要求?是否需要花费大量的时间?
答:你说的情况在污水生物处理中常会碰到的,污泥厌气后,厌氧箘很快繁殖,而好氧菌则处于休眠状态,可维持很长的时间。能多长时间,这与温度等因素有关,据说从理论上讲在常温下可维持约二周时间,实际上还可长一些。厌氧后的污泥再经曝气,仍可恢复活性,只是污泥量会明显减少。
25.问:我厂污水生化池为A/O池,两池都有曝气装置,令人疑惑的是:既然A池为厌氧池,为何还要装曝气装置,难道是为了起推流作用吗?
答:二个作用:(1)起辅助搅拌作用;(2)可在必要时作好氧池用。
26.问:现在调试污水处理厂,设计进水BOD160mg/L,实际只有40左右,污泥培养快一个月了,可从接种的250mg/L才长到了600mg/L左右。目前进水1000m3/h,已达到处理装置负荷,如何处理?
答:由于进水BOD5较低,污泥浓度也够了,现在不是让污泥增长多少的问题,而是要养住这些污泥,防止污泥自身氧化。
27.问:都说助凝剂聚丙烯酰胺有毒,它的毒性表现在哪里?
答:这是相对而言的,少量的聚丙烯酰胺对微生物没影响的,如果活性污泥沉降性能不好时,投加一些聚丙烯酰胺能明显改良污泥沉降性能和出水水质,如果长期投加会在污泥中积累,可能会有影响的。聚丙烯酰胺没毒的,其单体有毒。
28.问:关于有机磷农药混合废水如何能够有效处理,COD达到500以下?
答:这类废水关键是预处理,然后用生化,预处理也分开,如高浓度有机废水可用内电解等,含磷废水可用碱水解等。
29.问:我公司进水COD>17000,BOD>6500。正准备采用SBR工艺,不知道能否达到达标排放(工业水排放标准)?
答:用厌氧处理或其它方法处理后再好氧处理,否则投资和运行费用会很高。
30.问:我们厂运用的是SAST工艺,运行一年多来,脱氮效果不是很好,一直找不到改进的方法。以下是某天的进出水指标: COD 951mg/L,58mg/L BOD5480mg/L ,6mg/L TP6.7mg/L ,0.6mg/L TN34.7mg/L ,4.9mg/L SS798mg/L,33mg/L NH3-N22.05mg/L 19.86mg/L 进水COD,BOD,SS偏高的原因是污泥脱水效果不好,滤液是直接排入进水泵房而导致的 。(如果排除滤液的话,COD=350BOD=180 SS=100左右),每天的进水量在32000T。选择池的停留时间在21min,有4台搅拌器。 4个模块,共8个池子。每个模块有效容积14000m3,每个模块配备2台回流污泥泵,流量420m3/h,1台剩余污泥泵,流量80m3/h,回流污泥泵每个周期运行2小时,剩余污泥泵运行1小时。现在只用2个模块,每天运行4个周期,每周期6小时,进水(爆气)4小时,沉淀1小时,撇水1小时。2号生物池MLSS=7300mg/L ,3号生物池MLSS=9300mg/L。SV30=26%,SVI=28左右,泥龄在9天左右,DO控制在2-4mg/L之间。帮我分析一下,是哪儿出了问题?
答:污泥脱水工序要控制好,如污泥加药调质和脱水过程的管理,尽可能避免脱水滤液带泥。 还要确认一下硝化条件是否满足,如:碱度是否够,如不够,要投加碳酸钠或碳酸钙。
31.问:实际运行中碱度是否根据进水氨氮控制?控制在什么范围?
答:理论上很容易计算,但由于水量和氨氮的浓度有波动,而且在处理过程中氨氮的浓度是动态的,因为氨氮被硝化的同时,含氮有机还会氨化(在某处理时段会同存),此外原水中的碱度也会变化,在实际使用中可通过试凑法确定,并控制好出水的剩余碱度。
32:问:请教SBR工艺污泥负荷多少比较合适?工业废水为主COD在700~1100。
答:与传统活性污泥法相比,不同之处是其负荷条件是根据每个周期内,反应池容积对污水进水量之比和每日的周期数来决定的。由于在反应阶段活性污泥浓度在不断变化,并随反应时间的推移而增加,反应后阶段的污泥负荷会大大低于初始阶段。日常运行中,应通过试凑法来确定反应阶段前半段的某一时间的污泥负荷 合适控的制范围。在进水量和浓度基本稳定情况下,也可根据某一固定时间的污泥浓度来大致了解和控制,还可通过反应阶段的时间调节和控制。
33.问:在曝气池停留时间限制的情况下,如果进水浓度高,加大回流污泥量是否能提高处理效果?
答:加大回流污泥量并不能增加污泥浓度,因为污泥回流量增加,沉淀池的出泥量也要相应增加,使沉淀池内的污泥层下降,污泥在沉淀池的停留时间也相应减少,这种情况下,回流污泥的量是增加了,但其浓度却下降,回流到曝气池的污泥肯定量并不会增加。与些同时,由于回流量增加了,可使污水在曝气池的实际停留时间减少,进入沉淀池的混合液量增加,使沉淀池的上升流速加快,造成恶性循环。所以要增加曝气池污泥浓度,只有减少剩余污泥排放量或暂不排泥.
34.问: 我们污水处理系统的工艺是SBR,原来处理效果一直可以,但近期由于进水的氨氮较高,处理效果下降了许多,COD和氨氮的去除率都不到30%。应如何解决这个问题,可否采用分时段曝气的方法?
答:估计是曝气时间不够,不宜用你说的办法,应该采用非限止曝气法,即在进水阶段也曝气,闲止阶段也可取消并作曝气用,目的是要增加曝气时间,要确认碱度能否满足,在目前情况下反硝化不必考虑。
35.问:我厂使用生物膜法处理污水在初运行时有一定的效果,但随着时间的推移,污水中的微生物活性时而好时而差。不知是何原因?
答:确认处理效果不好时pH是否正常?生物膜是否太厚?溶解氧是否满足?生物膜法的溶解氧要控制在4mg/L以上。
36.问: 我厂是A-B工艺,污泥消化池有时不稳定。尤其是过一段时间就会产生消化池内泡沫过多的状况,很容易泄压,又很容易将阻火器阻塞。而且此种状况一旦出现,就会发生需长时间排放冷凝水的现象。请帮助分析原因和提出解决办法。
答:可能是新鲜污泥投加到消化池后没充分搅拌,一般来说,新鲜污泥投入后几小时内池内污泥应该全部翻动一次,这样可使泥温和污泥浓度均匀,稳定池内的碱度,防止污泥分层和形成浮渣。还要确认投配率是否相对稳定,温度是否过低,这些会造成生化不彻底,使浮渣增多。
37.问:我厂是AB工艺的污水处理厂,近期曝气池表面褐色泡沫多,SVI值居高不下,而且沉降性差,二沉池表面有大块的絮状污泥上浮。上周也采取了加大排泥和加大曝气的手段,略有好转。但周末又有所反弹,比上次更严重。同时,MLSS值变化大,早晨是1200,中午是900,下午是3000,没有规律性,让人无从下手。
答:可能是诺卡氏菌大量繁殖造成的(物泡沫一般呈褐包或灰褐式)这类泡沫不能用水和消泡剂有效去除。一般在含有油脂类、处理负荷长期过低、泥龄过长等条件下较容易发生。一旦发现生物性泡沫出现,马上要采取措施,如提高污泥负荷,也可采取人工处理等措施,处理的浮渣应该进入剩余污泥处置系统,严格禁止重新回入废水处理系统。日常运行时SRT要尽可能短,特别是在温度高的季节,更要防止污泥负荷过低。目前应该增加B段曝气池的排泥量,同时将A的一部分污泥排入B段试试。
38.问:我厂一期处理量1.4万吨,采用传统活性污泥表曝法。进水月平均COD在300~350之间,BOD在100~180之间,TP在6~8之间,TN在25左右,厂位于南方。曝气池混合液浓度一般维持在2800mg/L,DO在2左右,但多年来SV(%)一直在80%以上,SVI则在240以上,高时SVI可达350。但出水水质较好,COD、BOD、SS能达国家一级标准,除磷的效果也好,平均能达70%,脱氮效果也能达50%左右(虽然其工艺本身并无脱氮除磷要求 )。这是为什么呢?
答:除污泥指数高外其它基本正常,这样的水质设计上没有去氮除磷工艺而氮、磷去除效果较好也是正常的,氨氮主要是通过细箘菌体合成去除的(也不排除有部分的硝化作用),磷除被菌体吸收外大部分是被吸附在污泥内随剩余污泥排放的。
39.问:近期接手一个印染厂的工程调试,因经验欠缺,请帮助分析一下: 公司的设计方案所写,水量=3000m3/d,cod=1000mg/L,bod=200mg/L ,pH=6-13 ,色度=400倍,ss=500mg/L,硫化物=30mg/L,温度=48度(都是小于等于),但是这都是参考类似印染厂的水质定的。基本工艺流程:废水--调节池--冷却塔--水解酸化池--接触氧化池--二沉池--混凝沉淀池-出水,这个流程是别的环保公司给设计的,其中竟然没有设置污泥回流,并且调节池的调节作用不好。我接手的时候,污泥已经培养了一段时间了,活性污泥絮凝体较多,沉淀性能也算好,颜色呈灰色。操作如下:曝气4小时停2小时,六小时一轮回。营养物投加量:淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,一次性投加;接触氧化池:每天33.5kg,两次投加,每8小时一次)淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,一次性投加;接触氧化池:每天33.5kg,两次投加,每8小时一次)磷肥(水解酸化池:每次10kg,每两天投加一次;接触氧化池:每次8kg,每天投加一次)有机肥(水解酸化池:前5天每天8桶,后10天每天6桶,一次性投加;接触氧化池:每5天每天7桶,后10天每天6桶,分3次投加)这个应该是前段时间培养初期投加的有机肥。因为环保局催的急,所以公司在8月中旬强行运行了5-6小时以应付采样,结果人家都没来,反倒使得水解酸化池--接触氧化池当中的水几乎就换了一次,对尚属培养期的污泥是有影响的。上周厂家又因为用了硫化黑的染料,废水进了水解酸化池--接触氧化池后,情况愈发糟糕,这几天采样上来观察,发现几乎没有多少絮凝体,颜色呈黑色。这几天都没进水,曝气3小时停2小时,5小时一轮回,其他操作照旧,但是污泥状况没有什么改变。工艺存在一些问题,是物化在生化之后,调节池内淤泥较多,调节水质水量能力有限,又没有污泥回流。请问怎么解决现在的问题,如果重新培养的话,如何控制可以好一些?
答:处理工艺并无不妥,但由于水质不稳定,pH等波动较大,均质很重要,所以调节池的作用要充分发挥,可安装水下搅拌器,安装很方便。你介绍的培养方法也不妥,不知道酸化池是用膜法还是泥法?一般来说,先培养接触氧化池的生物膜,可先移入附近污水厂的污泥接种,这样可提高挂膜速度,也可减少营养剂的投加量。在培养时的曝气时间要根据溶解氧等来控制,以免污泥自身氧化,更要防止曝气流过大而冲刷填料上的生物膜,如不能确定时,宁可少曝气。当生物膜初步形成后再逐渐进废水来驯化,这个过程应该是渐进的。 还有就是要控制营养比,可按BOD5:N:P按100:5:1来参考,如用大粪作氮源投加,要用没有发酵过的。酸化池采用生物膜法,要注意搅拌效果,据我了解用膜法的酸化池能充分混和的很少,不论是采用搅拌泵或脉冲搅拌都会发生搅拌不充分的现象,影响酸化效果,我所看过的都是这样。
40.问:炼油碱渣废水含有很高的COD、氨氮、酚、硫,虽然水量不大但直接进入污水厂会对其造成很大冲击,该采用哪种方法先处理一下?
答:可采用如下工艺:调节罐--氧化反应塔(空气氧化)-中和--生化处理。
41.问:厌氧消化产生的甲烷不知如何处置?如何利用?
答:可利用的途径很多,如作燃料、发电等,但如利用的话要求很高,投资费用也高,所以国内外一般都燃烧后排放,如AF、IC等厌氧处理装置产生的甲烷都用火炬自动点火燃烧。还可用于沼气鼓风机,这是很好的利用途径,这类鼓风机可分别以电和沼气作动力。
42.问:本工艺采用淹没式生物膜。考虑到外加碳源要增加劳动量,也不经济,降低溶解氧,氨氮效果去除也还好,出水硝酸盐11mg/L,但是亚硝酸盐很高。请教:在C/N较低的情况下能否提高脱氮效果?
答:可采用短程反硝化,因为短程反硝化是直接将亚硝酸氮反硝化为氮气,可大大节省能耗,只是因为亚硝酸氮是不稳定的,很难积累,既然出水亚硝酸氮这样高为何不试试呢?如果能实现,要外加碳源也是很合算的。
43.问:养猪废水,进水:COD1500,氨氮500,TP60,碱度3000,硝氮与亚硝氮仪器检不出,肯定值很低。出水:氨氮120,COD700,但是硝氮高达1200,亚硝氮250。 SRT:1天请问这种情况正常吗?这么高的硝氮那来的?如何解释?
答:如果数据测定正确的话,只有一个解释,即总氮大大高于氨氮的情况下,含氮有机物不断氨化,氨氮不断硝化,而此时处理系统都处于好氧条件下,硝酸氮不能反硝化而大量积累,此情况下如果处理时间增加,出水氨氮可下降,出水硝氮还会增加。
44.问:我调试一食品废水,UASB产生颗粒污泥前,原水COD2000-3000,出水一直750左右。这段时间大约50天。这段时间跑少量絮泥。之后废水浓度达到4000-5000,减少了处理水量,一直保持出水小于1000。之后开始加大处理量。跑泥更严重了,产泥量很大,三相分离器也不好。达到设计处理量一半时,公司要求我快速提高水量,因好氧较大。加快水量过程中,产气量不断减少,出水1100-1500。于十五天后接近设计流量,但与甲方合作不好,未能取样验收。之后甲方产量减少,但水质浓度变化大3000-5500,调小流量后,产气量开始略增,但颗粒污泥随水大量流出,非气泡带出为主,即使不进水,也会有较大量污泥飘起,始终不下沉。这种现象已有十余天了,请问是怎么回事?
答:可能是负荷太大,使酸性发酵过程延长,造成碱性发酵过程不完全。对于进水负荷不稳定的处理装置,污水预酸化后再进UASB装置,这样才能提高pH,更好地保证处理效果。
45.问:我在做糖蜜酒精废液的UASB厌氧生化处理实验,目前进水浓度30000~50000mg/L,去除率55~60%,负荷20KG,其中遇到很多困难,主要是硫酸根影响,接种污泥(非颗粒泥)流失严重,可生化性差。我想原因主要是酸化阶段不好而造成的,不知是否是这样?
答:提二个意见供参考:(1)酸化时间不宜长,以免pH过低影响后续生化处理;(2)培养颗粒污泥时,可在接种污泥中加适量活性炭或PAM,这样有利于颗粒污泥形成。因不了解具体情况仅供参考
46.问:反硝化聚磷菌(DPB)同步除磷脱氮工艺运行管理中要注意哪些事项?
答:运行管理要求很多的,如厌氧池不能有氧,但如何控制呢?好氧区氧不足会影响硝化和聚磷,氧太高会使厌氧区产生微氧环境,影响释磷,有时好氧区溶氧不高,厌氧区也可能有微氧,这与好氧区的溶氧高低外,还与污沉淀池的停留时间、缺氧程度等因素有关。此外,还要做到按工艺要求及时排泥,磷的去除出路是通过剩余污泥排放的,如不及时排放,会在系统内周而复始地进行聚磷和释磷的循环。
47.问:我这边有一企业准备将处理过的污水进行回用,处理工艺是:调节池-厌氧池-好氧池-一沉池-气浮池-排污口,其中在一沉池中加入硫酸亚铁和石灰,气浮池中加入氯化铝和聚丙烯酰胺,出水水质的铁离子很高,不知道有没有什么好的办法能够将其含量降低,成本当然也不能太高?
答:不要用气浮,可将好氧处理后的水加石灰,调整到pH为8左右,再加PAM,并控制好搅拌等絮凝条件,这样可提高铁离子的去除率,可试试看。
48.问:BOD与COD 的关系中是否COD大于BOD, COD-BOD约等于不可生化有机物?
答:这样说不确切,因为COD=COD(B)+COD(NB),前者是可生化性部分,后者是不可生化部分。而微生物在20度情况下完成碳化过程约需20天(也即BOD20与CODB接近)。
49.问:某县城,约20万人口,预建一城市污水处理厂,规模2万吨/日,由于政府资金有限,建设费用想控制在1500万左右,选用哪种工艺比较合适?
答:建议用纳米硅藻精土法处理,本法特别适用城市污水处理,产生的污泥可做保温材料,投资少、运行成本仅传统法的一半。纳米硅藻精土与一般硅藻土的区别在于通过特殊处理有很强的电中和作用,比表面积也大大提高。
50.问:本污水处理场是制浆造纸废水处理,使用的是完全混合法,近期污泥出现了SV下降到5-6的现象,污泥中只有钟虫、轮虫,处理效果一般。近期一段时间F/M在0.3左右,温度较高,曝气池的温度在37-39度,请问是不是污泥中毒?还是其他原因?
答: F/M不算太低,从生物相看不象中毒,因为钟虫对有毒物质是很敏感的。可能是水温高的原因,一般来说,水温超过38度对好氧微生物的活动会有些影响。
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